"Gentleman-Racer" TW1200 Speedline
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BlackbirdXL1
Uwe_q
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kurze Planänderung
Nun aber mal was kleines einfaches, aber wichtiges zwischendurch.
Bevor ich den Kiel abhobeln tute damit das Boot nicht immer umkippt, dacht ich mir , ich brauch einen Ständer.
Schlicht und einfach.!!
15er Cu-Rohre, paar Formstücke, alles zusammenlegen, und dann mit Schaumschutz belegen.
Das müsste dann mal als "auf die Schnelle" reichen.
Die oberen Rohre wurde allerdings auch gleich der Rumpfform angepasst.
Mit Fracht drauf dann so.
das war's dann schon für zwischendurch.
LG Uwe
Bevor ich den Kiel abhobeln tute damit das Boot nicht immer umkippt, dacht ich mir , ich brauch einen Ständer.
Schlicht und einfach.!!
15er Cu-Rohre, paar Formstücke, alles zusammenlegen, und dann mit Schaumschutz belegen.
Das müsste dann mal als "auf die Schnelle" reichen.
Die oberen Rohre wurde allerdings auch gleich der Rumpfform angepasst.
Mit Fracht drauf dann so.
das war's dann schon für zwischendurch.
LG Uwe
Uwe_q- Mitglied
Antriebs- und Kühlwassermontage
nun aber wieder zurück zum Antrieb.
Jetzt kommt als nächstes die äußere Schubdüse inklusive der Ablenkung dran.
Da alles unterhalb der Wasserlinie liegt, bedarf es einer Sonderlösung.
Viel Haare sind da zwar nicht mehr auf dem Kopf, welche beim Denken ausfallen können,
aber ein bisschen Reserve kann ich ruhig dafür noch opfern.
Gedränge zum Ansteuern fällt also schon mal aus ( geht nicht um die Ecke ).
Wird sich dann wohl über Seilzug dann bewegen müssen.
Aber zuerst setze ich mal die Schubdüse mit Silikonabdichtung und Niro-schrauben am Heck drauf.
Die Schrauben werden aber erst ca. 5h später eingedreht. Da ist das Silikon schon etwas zäher
und als Dichtung besser geeignet.
Alle Seilzüge werden durch ein Messingröhrchen zur "oberhalb der Wasserline" gezogen.
Angesteuert wird dann nach folgendem Prinzip:
Nun also die Röhrchen gebogen und eingesetzt.
Bei den oberen Biegungen wird dann noch entschieden, erst einmal nur "einfach durch".
Eine Besonderheit ist die Rückfahrklappe. Diese wird nur über ein Seil angesteuert.
Dazu müsste ich mir was extra überlegen. Vielleicht eine federbehaftete Vorspannung ?
Seitlich ist da leider kein Platz zum anbauen im/am Jet, also entschied ich mich für eine (doch ziemlich) lange Druckfeder, durch welche später das Zugseil verläuft, und ich somit die Klappe mit Gegendruck der Feder bewegen kann.
Hier mal das Ding mit den Röhrchen dargestellt.
Das mittlere Röhrchen ist dabei etwas länger, damit die Feder erst am Drehpunkt sich "parallel" zur Düse biegt, sonst stimmt der Abstand zur Heckwand bei eingeschlagenen Lenkung nicht mehr (Ist dann kürzer auf direktem Weg).
Von innen hab ich mir das dann etwa so gedacht.
Ist alles ein bisschen fummelig, vor allem nachher die Abdichtung.
LG UWE
Jetzt kommt als nächstes die äußere Schubdüse inklusive der Ablenkung dran.
Da alles unterhalb der Wasserlinie liegt, bedarf es einer Sonderlösung.
Viel Haare sind da zwar nicht mehr auf dem Kopf, welche beim Denken ausfallen können,
aber ein bisschen Reserve kann ich ruhig dafür noch opfern.
Gedränge zum Ansteuern fällt also schon mal aus ( geht nicht um die Ecke ).
Wird sich dann wohl über Seilzug dann bewegen müssen.
Aber zuerst setze ich mal die Schubdüse mit Silikonabdichtung und Niro-schrauben am Heck drauf.
Die Schrauben werden aber erst ca. 5h später eingedreht. Da ist das Silikon schon etwas zäher
und als Dichtung besser geeignet.
Alle Seilzüge werden durch ein Messingröhrchen zur "oberhalb der Wasserline" gezogen.
Angesteuert wird dann nach folgendem Prinzip:
Nun also die Röhrchen gebogen und eingesetzt.
Bei den oberen Biegungen wird dann noch entschieden, erst einmal nur "einfach durch".
Eine Besonderheit ist die Rückfahrklappe. Diese wird nur über ein Seil angesteuert.
Dazu müsste ich mir was extra überlegen. Vielleicht eine federbehaftete Vorspannung ?
Seitlich ist da leider kein Platz zum anbauen im/am Jet, also entschied ich mich für eine (doch ziemlich) lange Druckfeder, durch welche später das Zugseil verläuft, und ich somit die Klappe mit Gegendruck der Feder bewegen kann.
Hier mal das Ding mit den Röhrchen dargestellt.
Das mittlere Röhrchen ist dabei etwas länger, damit die Feder erst am Drehpunkt sich "parallel" zur Düse biegt, sonst stimmt der Abstand zur Heckwand bei eingeschlagenen Lenkung nicht mehr (Ist dann kürzer auf direktem Weg).
Von innen hab ich mir das dann etwa so gedacht.
Ist alles ein bisschen fummelig, vor allem nachher die Abdichtung.
LG UWE
Uwe_q- Mitglied
Antriebs- und Kühlwassermontage
So können die Rohre aber auch nicht bleiben.
Sind zwar alle schön über der Wasserlinie, aber auch über dem Boot hinaus .
Beide Servos werden mit der Achse weiter nach Außen eingesteckt, damit die Rohre und Seile genügen Freiraum haben. Für die Mitte brauche ich bei die Rückfahrklappe zB. 5 cm Weg zum verstellen.
Die Rohre sind nun aber inzwischen gebogen.
Auch die Seile sind inzwischen eingeklebt.
Rohre ausrichten und einkleben wäre nun nächste.
Leider ist die Austrittsdüse schon dran und alles muss wasserdicht werden.
Da die Düse notfalls auch entfernt werden könnte ( ist ja nur mit einer Silikonschicht wasserdicht aufgesetzt),
dachte ich mir etwas ähnliches für die 3 Steuerrohre aus.
Außen in Silikon -innen fest eingeklebt.
Dazu hab ich in der Düse dann die 3 Durchführungen aufgebohrt und bis "hinten/innen" mit Silikon gefüllt.
Etwas Kinderknete in die Rohrenden zum verstopfen gedrückt und die einzelnen Röhrchen dann
durch das Silikon nach außen durchgeschoben. -fertsch !.
Jetzt nur nochmal genau ausrichten.
Das dürfte dann so stimmen.
Nach 24h wurde innen alles nochmal gegen verdrehen fixiert.
(Nicht schön, aber selten )
LG Uwe
Sind zwar alle schön über der Wasserlinie, aber auch über dem Boot hinaus .
Beide Servos werden mit der Achse weiter nach Außen eingesteckt, damit die Rohre und Seile genügen Freiraum haben. Für die Mitte brauche ich bei die Rückfahrklappe zB. 5 cm Weg zum verstellen.
Die Rohre sind nun aber inzwischen gebogen.
Auch die Seile sind inzwischen eingeklebt.
Rohre ausrichten und einkleben wäre nun nächste.
Leider ist die Austrittsdüse schon dran und alles muss wasserdicht werden.
Da die Düse notfalls auch entfernt werden könnte ( ist ja nur mit einer Silikonschicht wasserdicht aufgesetzt),
dachte ich mir etwas ähnliches für die 3 Steuerrohre aus.
Außen in Silikon -innen fest eingeklebt.
Dazu hab ich in der Düse dann die 3 Durchführungen aufgebohrt und bis "hinten/innen" mit Silikon gefüllt.
Etwas Kinderknete in die Rohrenden zum verstopfen gedrückt und die einzelnen Röhrchen dann
durch das Silikon nach außen durchgeschoben. -fertsch !.
Jetzt nur nochmal genau ausrichten.
Das dürfte dann so stimmen.
Nach 24h wurde innen alles nochmal gegen verdrehen fixiert.
(Nicht schön, aber selten )
LG Uwe
Uwe_q- Mitglied
Antriebs- und Kühlwassermontage
Kleber und Silikon zB., müssen leider immer erst 24h aushärten.
Von daher, da auch nix gescheites in TV läuft, hab ich beschlossen mich der langen Spiralfeder für den Vor/Rückwärtsgang zu widmen.
4-5 mm Durchmesser und eine Länge von 6,5 - 12cm.
So etwas brauch ich wohl gar nicht erst im Netz suchen.
Da bleibt nur Eigenbau !
War also nebenbei mal beim großen blauen "C" einkaufen und hab mir Federstahldraht in verschiedenen Stärken geholt. Passendes Werkzeug ? auch Fehlanzeige.
Zuerst also das Werkzeug zum aufwickeln gebastelt.
Ein paar Rohrstücken waren noch vorhanden, und ich hab diese dann als Kurbel zusammengelötet.
Das passende Rohr als langes Drehlager im Schraubstock war auch schnell zur Hand.
Damit nun der Federstahldraht vernünftigen Anfangshalt haben kann, und nicht durchdrehen kann,
musste noch zuvor ein Loch in die Kurbel hinein gebohrt werden.
Hier den Federstahldraht etwas eingesteckt und dann kann's losgehen.
Okay, das Anfangsstück wird weggeschnitten, dann sieht es wohl ganz schick aus.
Jetzt runter mit der Feder und auf Länge als Druckfeder gebracht.
Nach einigen Stauchversuchen und erneuten anprobieren hatte ich dann die endgültige passende Feder vor mir zu liegen.
Anprobe ?...
Jepp - kann so bleiben.
Ein Problem gibt es aber dennoch !
Das ist Federstahl, und der rostet nun mal im Wasser.
Kurzerhand mein Galvanik-Zeugs ausgepackt, und die Feder elektrisch vergoldet.
Das müsste dann funktionieren.
Das ganze wird später eh noch von einer Badeplattform am Heck des Bootes verdeckt,
aber es sollte doch trotzdem vernünftig gemacht sein, oder ?.
LG Uwe
Von daher, da auch nix gescheites in TV läuft, hab ich beschlossen mich der langen Spiralfeder für den Vor/Rückwärtsgang zu widmen.
4-5 mm Durchmesser und eine Länge von 6,5 - 12cm.
So etwas brauch ich wohl gar nicht erst im Netz suchen.
Da bleibt nur Eigenbau !
War also nebenbei mal beim großen blauen "C" einkaufen und hab mir Federstahldraht in verschiedenen Stärken geholt. Passendes Werkzeug ? auch Fehlanzeige.
Zuerst also das Werkzeug zum aufwickeln gebastelt.
Ein paar Rohrstücken waren noch vorhanden, und ich hab diese dann als Kurbel zusammengelötet.
Das passende Rohr als langes Drehlager im Schraubstock war auch schnell zur Hand.
Damit nun der Federstahldraht vernünftigen Anfangshalt haben kann, und nicht durchdrehen kann,
musste noch zuvor ein Loch in die Kurbel hinein gebohrt werden.
Hier den Federstahldraht etwas eingesteckt und dann kann's losgehen.
Okay, das Anfangsstück wird weggeschnitten, dann sieht es wohl ganz schick aus.
Jetzt runter mit der Feder und auf Länge als Druckfeder gebracht.
Nach einigen Stauchversuchen und erneuten anprobieren hatte ich dann die endgültige passende Feder vor mir zu liegen.
Anprobe ?...
Jepp - kann so bleiben.
Ein Problem gibt es aber dennoch !
Das ist Federstahl, und der rostet nun mal im Wasser.
Kurzerhand mein Galvanik-Zeugs ausgepackt, und die Feder elektrisch vergoldet.
Das müsste dann funktionieren.
Das ganze wird später eh noch von einer Badeplattform am Heck des Bootes verdeckt,
aber es sollte doch trotzdem vernünftig gemacht sein, oder ?.
LG Uwe
Uwe_q- Mitglied
Antriebs- und Kühlwassermontage
Okay zugegeben, gebaut ist noch nichts neues, aber Planung gehört halt auch mal dazu.
Hab jetzt mal alle Seile nach dem Rohre fetten eingefädelt und zum 1000ten mal Probesitzen durchgeführt.
Resultat : Planänderung !!
Das Ansteuern der geplanten Trimmruder muss geändert werden.
Das wird so nicht funktionieren. !!
Vielleicht ist die eingebaute Federfunktion auch bei Betrieb zu schwach um die Klappe im Fahrbetrieb stabil genug zu drücken, denn diese macht ja vielleicht nur maximal 500gr. Außerdem wäre die Ansteuerung im Inneren des Bootes zu kompliziert und der Platz dafür wird zu eng, weil da ja noch die steuerbare Heckklappe (Scharnier) mit eingequetscht werden muss.
Bleibt also nur noch eine "externe" Ansteuerung von der Schwenkdüse des Jets mit direkter Verbindung zu den Trimmklappen.
Hierzu sind folgende Bedingungen allerdings auch maßgebend:
.... mal sehen was mir dazu einfällt.
LG Uwe
Hab jetzt mal alle Seile nach dem Rohre fetten eingefädelt und zum 1000ten mal Probesitzen durchgeführt.
Resultat : Planänderung !!
Das Ansteuern der geplanten Trimmruder muss geändert werden.
Das wird so nicht funktionieren. !!
Vielleicht ist die eingebaute Federfunktion auch bei Betrieb zu schwach um die Klappe im Fahrbetrieb stabil genug zu drücken, denn diese macht ja vielleicht nur maximal 500gr. Außerdem wäre die Ansteuerung im Inneren des Bootes zu kompliziert und der Platz dafür wird zu eng, weil da ja noch die steuerbare Heckklappe (Scharnier) mit eingequetscht werden muss.
Bleibt also nur noch eine "externe" Ansteuerung von der Schwenkdüse des Jets mit direkter Verbindung zu den Trimmklappen.
Hierzu sind folgende Bedingungen allerdings auch maßgebend:
- Steuerhub liegt ca. bei 5-8mm für den jeweiligen seitlichen Ausschlag der Düse.
- Die Innenkurve sollte die Trimmklappe in Neutralstellung halten und somit die 5-8mm "schlucken"
- Mehrfach einstellbar um den Winkel der Klappe trimmen zu können.
- Neutralausschlag (Winkel) einstellbar.
- Demontierbar falls es notwendig werden sollte.
- Maximale Länge liegt so etwa bei 30-40mm
- Gelenke sollten eine Art Kugelkopf-Beweglichkeit an der Düse haben.
- Die alten Trimmklappen werden größten Teils verwendet.
- Alles muss unterhalb der geplanten Badeplattform passen.
.... mal sehen was mir dazu einfällt.
LG Uwe
Uwe_q- Mitglied
Antriebs- und Kühlwassermontage
Jetzt hab ich doch glatt die Bilder dazu vergessen.
( fängt ja schon mal gut an )
Okay , ich hol das dann mal hier nach.
Die seitlichen Steuerseile...
Hier dann alles komplett eingezogen und provisorisch zum planen und ausmessen montiert....
Ein kleiner Überblick in die Heckpartie und die Ruderservos, an denen die Seile kommen, und....
...ein hoffentlich endgültiger (?)Entwurf der möglichen Ansteuerung der Trimmklappen.
Der Rest passiert dann erst einmal mit Zirkel, Lineal und Papier auf dem "Reißbrett", so ganz in "old scool".
LG Uwe
( fängt ja schon mal gut an )
Okay , ich hol das dann mal hier nach.
Die seitlichen Steuerseile...
Hier dann alles komplett eingezogen und provisorisch zum planen und ausmessen montiert....
Ein kleiner Überblick in die Heckpartie und die Ruderservos, an denen die Seile kommen, und....
...ein hoffentlich endgültiger (?)Entwurf der möglichen Ansteuerung der Trimmklappen.
Der Rest passiert dann erst einmal mit Zirkel, Lineal und Papier auf dem "Reißbrett", so ganz in "old scool".
LG Uwe
Uwe_q- Mitglied
Antriebs- und Kühlwassermontage
Trimmklappen 2.Versuch:
Wie zuvor schon beschrieben möchte ich nicht mit einem 4. und 5.ten Seilzug arbeiten
Zwischendurch hatte ich auch schon eine Variante die Trimmklappen außerhalb des Bootes mit Seile in der Außenseite einer Kurve zu ziehen und auf der Innenseite in Neutralstellung zu belassen,
indem das Zugseil ( gesteuert vom Ausschlag der Jetdüse), dann einfach nur "durchhängt
Scheint aber ne blöde Idee zu sein, da der Anstellwinkel in dem Moment dann eventuell undefiniert ist.
Also entschied ich mich für die kompliziertere Variante mit Dämpfer.
LOGISCH, sind keine da -also bauen.
Zuerst also die äußeren Rohre im Rohmaß abgeschnitten und dazu dann passende "Zentrierstücke" gebaut.
Damit diese auch mittig sitzen, habe ich diese mit kleineren Stücken Schrumpfschlauch eingepasst.
Am vorderen Ende kommt eine kleine Rohrführung reingelötet. Diese ragt ca. 5mm ins Innere der Hülse,
damit beim Löten kein Lötzinn den Durchgang verstopft.
Durch seitliches Aufschlitzen und zusammendrücken des Hauptrohres, konnte ich diese Hülse in etwa mittig ausrichten.
Hier nochmal die Innenseite der Spitze.
Das kleine Röhrchenende im inneren, von ca. 5mm, nimmt auch später die gestauchte Druckfeder auf,
und hält diese dann auch mittig, ohne das sich die Feder in der Spitze verkeilen kann.
Jetzt geht es daran den hinteren Teil zu gestalten. Den Kolben praktisch.
Der besteht nur aus einem dünnen Röhrchen und einem Anschlag für die innere Druckfeder der Dämpfer.
Gut zu erkennen ist dabei, das der hintere Kolben noch ohne Schrumpfschlauch ist.
Mit dem Schlauch drauf habe ich eine leichtgängige Zentrierung des Kolbens später.
Alle Teile zusammen gesteckt, sehen dann etwa so aus.
Zumindest ist hier der Aufbau schon gut zu erkennen.
LG Uwe
Wie zuvor schon beschrieben möchte ich nicht mit einem 4. und 5.ten Seilzug arbeiten
Zwischendurch hatte ich auch schon eine Variante die Trimmklappen außerhalb des Bootes mit Seile in der Außenseite einer Kurve zu ziehen und auf der Innenseite in Neutralstellung zu belassen,
indem das Zugseil ( gesteuert vom Ausschlag der Jetdüse), dann einfach nur "durchhängt
Scheint aber ne blöde Idee zu sein, da der Anstellwinkel in dem Moment dann eventuell undefiniert ist.
Also entschied ich mich für die kompliziertere Variante mit Dämpfer.
LOGISCH, sind keine da -also bauen.
Zuerst also die äußeren Rohre im Rohmaß abgeschnitten und dazu dann passende "Zentrierstücke" gebaut.
Damit diese auch mittig sitzen, habe ich diese mit kleineren Stücken Schrumpfschlauch eingepasst.
Am vorderen Ende kommt eine kleine Rohrführung reingelötet. Diese ragt ca. 5mm ins Innere der Hülse,
damit beim Löten kein Lötzinn den Durchgang verstopft.
Durch seitliches Aufschlitzen und zusammendrücken des Hauptrohres, konnte ich diese Hülse in etwa mittig ausrichten.
Hier nochmal die Innenseite der Spitze.
Das kleine Röhrchenende im inneren, von ca. 5mm, nimmt auch später die gestauchte Druckfeder auf,
und hält diese dann auch mittig, ohne das sich die Feder in der Spitze verkeilen kann.
Jetzt geht es daran den hinteren Teil zu gestalten. Den Kolben praktisch.
Der besteht nur aus einem dünnen Röhrchen und einem Anschlag für die innere Druckfeder der Dämpfer.
Gut zu erkennen ist dabei, das der hintere Kolben noch ohne Schrumpfschlauch ist.
Mit dem Schlauch drauf habe ich eine leichtgängige Zentrierung des Kolbens später.
Alle Teile zusammen gesteckt, sehen dann etwa so aus.
Zumindest ist hier der Aufbau schon gut zu erkennen.
LG Uwe
Uwe_q- Mitglied
Antriebs- und Kühlwassermontage
Soweit so gut, oder besser nicht!.
Jetzt hab ich doch glatt die Dämpferrohre zu kurz abgeschnitten
Jetzt also neue bauen.
Zuerst also neues "Zentrierbesteck" zusammen schustern....
....und neue Hülsen bauen.
Sind die auch mittig geworden ?
...ja, reicht mir soweit aus
Der Rest passt dann schon.
Jetzt noch eine neue Ablenkung der Trimmklappen per Ruderhorn..
.die alten Halterungen zuvor wieder runter...
....mit mehreren Einstellmögligkeiten..
(Hier mal die "riesigen" Ausmaße...)
Alles dann neu montiert...
Und dann könnte alles angebaut werden.
Der obere Cu-Draht wird später mein einstellbarer "Null-Anschlag".
Um mal einen Überblick des gesamten Aufbaus zu geben, schmeiße ich mal noch 2 Fotos hinterher.
Die angelöteten Wulst am Ende der Hülsen ( Sorry, dass sind keine Blechkondome ! ) ,
dient lediglich nur dem Schrumpfschlauch. Damit verschließe ich dann später den Zylinder.
Der wird zwar nicht wasserdicht sein, hält aber das Fett der Federn ein bisschen im Innern fest.
Die vorderen dünnen Rohre werden noch auf ein Minimum gekürzt, sonst würden diese
an der schwenkbaren Düse anstoßen
LG Uwe .
Jetzt hab ich doch glatt die Dämpferrohre zu kurz abgeschnitten
Jetzt also neue bauen.
Zuerst also neues "Zentrierbesteck" zusammen schustern....
....und neue Hülsen bauen.
Sind die auch mittig geworden ?
...ja, reicht mir soweit aus
Der Rest passt dann schon.
Jetzt noch eine neue Ablenkung der Trimmklappen per Ruderhorn..
.die alten Halterungen zuvor wieder runter...
....mit mehreren Einstellmögligkeiten..
(Hier mal die "riesigen" Ausmaße...)
Alles dann neu montiert...
Und dann könnte alles angebaut werden.
Der obere Cu-Draht wird später mein einstellbarer "Null-Anschlag".
Um mal einen Überblick des gesamten Aufbaus zu geben, schmeiße ich mal noch 2 Fotos hinterher.
Die angelöteten Wulst am Ende der Hülsen ( Sorry, dass sind keine Blechkondome ! ) ,
dient lediglich nur dem Schrumpfschlauch. Damit verschließe ich dann später den Zylinder.
Der wird zwar nicht wasserdicht sein, hält aber das Fett der Federn ein bisschen im Innern fest.
Die vorderen dünnen Rohre werden noch auf ein Minimum gekürzt, sonst würden diese
an der schwenkbaren Düse anstoßen
LG Uwe .
Uwe_q- Mitglied
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